解决钢球磨主轴承膨胀间隙过小的新方法

时间:2010-12-20

解决钢球磨主轴承膨胀间隙过小的新方法
芜湖发电厂13号炉系上海锅炉厂生产的超高压、单汽鼓、自然循环、储仓式煤粉炉,
型号为SG-42/13.7-M418型,配置2套沈阳重型机械厂生产的DTM320/580型钢球磨,
主轴承采用流体动力润滑。

2001年1月,13号炉乙钢球磨检修,揭去后主轴承上盖,检查测量发现后主轴承膨胀
间隙C=7 mm,明显过小(正常此膨胀间隙应大于20 mm)。如不能解决该问题,会因磨
煤机机身自由膨胀受阻,使空心轴挡油环与轴承座产生摩擦,严重影响磨煤机的安全
运行。如按常规方法解决,须顶磨煤机大罐,将磨煤机后主轴承座后移,对轴承座找
平找正,这样的话需投入大量人力物力,且检修周期长,影响机组满负荷运行。

但如能使主轴承座乙侧的内径D2大于空心轴挡油环外径D1,就能很好地避免因磨煤机
主轴承膨胀间隙过小造成的磨煤机膨胀受阻,使空心轴与主轴承座发生磨擦,从而严
重影响磨煤机安全运行的问题。

于是我们首先制作架车刀的专用工具,将其固定于磨煤机后主轴承空心轴轴套部位,
进行简单找正,使其能随磨煤机转动。由于盘车转速低,只要将每次车削量控制在规
定的范围内,便可对后轴承座内口进行车削,一般情况下车削5~8 mm,即可达到内径
D2大于外径D1的目的,另考虑到车削后容易出现主轴承润滑油泄漏,又根据车削后的形
状制作了相应的盘根进行密封。

经过上述处理后连续运行了3年多,磨煤机后主轴承一直运行稳定,且后主轴承座密封
完好,无渗油现象。


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