球磨机稀油站的改进
时间:2010-12-20
球磨机稀油站的改进
1 控制系统的改进
原稀油站是通过检测油泵的压力来控制其工作状态。油站装有3块压力表,
分别为油泵压力、滤后压力、供油压力。供油压力由电接点压力表检测,一般
控制在0.2~0.4MPa之间。当供油压力低于0.2MPa时2台油泵同时供油;供
油压力大于0.4MPa时停止1台油泵,由1台油泵供油。由于流量的大小直接
反映油站的工作状况。压力变化只能间接反映流量变化,而且压力增大时流量
并不一定增大,因此控制流量才是最直接、有效的。特别是在冬季由于停机和
运转时温度变化大,每次球磨机启动时都要调整阀门使供油压力达到0.2~0.4MPa,
但是随着运转时间的增长润滑油温也在增长,粘度不断下降,随之压力也降低。如
果这时未能及时调整阀门增加管道阻力,就会由于供油压力低引起稀油站报警停磨。
为达到有效控制,我们在供油管出口处安装1块带有2个电接点的冲板流量计参与
控制,2个电接点分别设定上、下限位。原来的压力电接点仅作为压力显示,不再
参与控制。这样油站的工作状态直接反映润滑油流量的大小,非常稳定、可靠。改
造后1年内再没有出现过类似的故障。应该注意的是选择冲板流量计时,一定要选
择可靠性高的产品,冲板转动要灵活,在任何位置都不能有卡死的现象。
2 高压油泵的改造
球磨机一般都采用“静压启动,动压润滑”的方式。在球磨机启动前先由高压
油泵向中空轴与轴瓦之间泵入一些润滑油,在轴和瓦之间形成一层油膜,减小了启
动阻力。在球磨机运转几分钟后,高压油泵停止工作。这时润滑油依靠球磨机的转
动形成“动压润滑”。由于高压油泵是间歇工作,在油泵出口至轴瓦之间的管路中总
存在着润滑油。到了冬季气温很低,这些管路中的油粘度会非常大,阻力也更大。
造成高压油泵启动时压力过高,经常过载,溢流阀动作频繁造成故障。当溢流阀损
坏后,有时直接卸压但供油压力太低不能克服磨机自重的阻力,润滑油进不到轴瓦
内;有时不溢流就造成高压油泵的损坏。仅2000年冬季就损坏2.5MCY14高压油泵
7台、DBDS6G10/31.5溢流阀12个。鉴于我公司生料磨所用高压油泵2.5MZB很少
出现故障,且这种泵抗过载能力强。为此我们改用了2.5MZB高压油泵,使高压油泵
的额定工作压力由31.5MPa提高到40MPa。并在油泵出口至轴瓦管路上缠绕电拌热带,
即使在冬季也可使管路温度达到30℃左右,大大降低了油的粘度。改造后高压油泵很
少发生故障。
3 换热器的改进 球磨机稀油站的改进
王兴忠,周军
(新港水泥制造有限公司,北京 102300)
中图分类号:TQ172.632.9 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2003)10-0044-01
我公司3台球磨机使用7台稀油站(其中2台水泥磨各使用3台稀油站,1台生料
磨使用1台稀油站)。在使用中经常出现一些故障,影响球磨机正常运转,特别是冬季
故障更是频繁。经过不断摸索、改进,大大减少了因稀油站故障造成停磨的现象。
1 控制系统的改进
原稀油站是通过检测油泵的压力来控制其工作状态。油站装有3块压力表,分别
为油泵压力、滤后压力、供油压力。供油压力由电接点压力表检测,一般控制在0.2
~0.4MPa之间。当供油压力低于0.2MPa时2台油泵同时供油;供油压力大于0.4Mpa
时停止1台油泵,由1台油泵供油。由于流量的大小直接反映油站的工作状况。压力
变化只能间接反映流量变化,而且压力增大时流量并不一定增大,因此控制流量才是
最直接、有效的。特别是在冬季由于停机和运转时温度变化大,每次球磨机启动时都
要调整阀门使供油压力达到0.2~0.4MPa,但是随着运转时间的增长润滑油温也在增长,
粘度不断下降,随之压力也降低。如果这时未能及时调整阀门增加管道阻力,就会由于
供油压力低引起稀油站报警停磨。为达到有效控制,我们在供油管出口处安装1块带有
2个电接点的冲板流量计参与控制,2个电接点分别设定上、下限位。原来的压力电接
点仅作为压力显示,不再参与控制。这样油站的工作状态直接反映润滑油流量的大小,
非常稳定、可靠。改造后1年内再没有出现过类似的故障。应该注意的是选择冲板流量
计时,一定要选择可靠性高的产品,冲板转动要灵活,在任何位置都不能有卡死的现象。
2 高压油泵的改造
球磨机一般都采用“静压启动,动压润滑”的方式。在球磨机启动前先由高压油泵
向中空轴与轴瓦之间泵入一些润滑油,在轴和瓦之间形成一层油膜,减小了启动阻力。
在球磨机运转几分钟后,高压油泵停止工作。这时润滑油依靠球磨机的转动形成“动压
润滑”。由于高压油泵是间歇工作,在油泵出口至轴瓦之间的管路中总存在着润滑油。
到了冬季气温很低,这些管路中的油粘度会非常大,阻力也更大。造成高压油泵启动时
压力过高,经常过载,溢流阀动作频繁造成故障。当溢流阀损坏后,有时直接卸压但供
油压力太低不能克服磨机自重的阻力,润滑油进不到轴瓦内;有时不溢流就造成高压油
泵的损坏。仅2000年冬季就损坏2.5MCY14高压油泵7台、DBDS6G10/31.5溢流阀12
个。鉴于我公司生料磨所用高压油泵2.5MZB很少出现故障,且这种泵抗过载能力强。
为此我们改用了2.5MZB高压油泵,使高压油泵的额定工作压力由31.5MPa提高到40MPa。
并在油泵出口至轴瓦管路上缠绕电拌热带,即使在冬季也可使管路温度达到30℃左右,
大大降低了油的粘度。改造后高压油泵很少发生故障。
3 换热器的改进
换热器是保障球磨机在夏季安全运转的重要设施。我公司稀油站原配的换热器均是
管式换热器。这种换热器体积大、效率低、清洗水垢非常困难,一旦漏水修复更加困难。
我们采用板式换热器替代原管式换热器,克服了管式换热器的缺点。并根据原来实际运
行状况,在某些地方适当增加换热面积。如磨尾稀油站比磨头稀油站换热器面积增加了
2m2,因为磨尾稀油站除了需要带走轴承摩擦产生的热量以外,还要带走球磨机内物料
通过中空轴传导的部分热量。
换热器是保障球磨机在夏季安全运转的重要设施。我公司稀油站原配的换热器均是
管式换热器。这种换热器体积大、效率低、清洗水垢非常困难,一旦漏水修复更加困难。
我们采用板式换热器替代原管式换热器,克服了管式换热器的缺点。并根据原来实际运
行状况,在某些地方适当增加换热面积。如磨尾稀油站比磨头稀油站换热器面积增加了
2m2,因为磨尾稀油站除了需要带走轴承摩擦产生的热量以外,还要带走球磨机内物料
通过中空轴传导的部分热量。
供应微型至中型深沟球轴承、圆锥滚子轴承、短圆柱滚子轴承、平面推力轴承、英制系列轴承、带座球面轴承、及各种特制非标轴承等。
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